รายละเอียดวิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานพิมพ์ผ้าโสร่ง
Improvement of Energy Efficiency in Sarong Printing Factory
ชื่อนิสิต สุรพงษ์ หวังศุภกิจโกศล
Surapong Wangsupkitkosol
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รศ ดร จุลละพงษ์ จุลละโพธิ
Asso Prof Dr Chullapong Chullabodhi
ชื่อสถาบัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. บัณฑิตวิทยาลัย
King Mongkuts Institute of Technology Thonburi. Bangkok (Thailand). Graduate School.
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. วิศวกรรมศาสตร์ (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน)
Master. Engineering (Energy Management Technology)
ปีที่จบการศึกษา 2533
บทคัดย่อ(ไทย) โรงงานพิมพ์ผ้าโสร่งที่ทำการศึกษาแห่งนี้ ใช้ไฟฟ้าจาก หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA จำนวน 1 ตัว สำหรับระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ มอเตอร์และปั๊มต่าง ๆ ภายในกระบวนการผลิต ส่วน ความร้อนจะใช้ไอน้ำที่ผลิตจากเครื่องกำเนิดไอน้ำขนาดพิกัด 10 ตัน/ชั่วโมง เป็นสารให้ความร้อนภายในระบบพิมพ์ลายผ้า อบ ตรึงสีผ้า ต้มล้างสีผ้า อบแห้งผ้าและยืดหน้าผ้า ผลของการศึกษาพบว่า เครื่องกำเนิดไอน้ำภายในโรงงาน ขนาด พิกัด 10 ตัน/ชั่วโมง ในการใช้งานจริงผลิตไอน้ำเพียง 6.82 ตัน/ชั่วโมง มีประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 1 และประสิทธิภาพตาม กฎข้อที่ 2 62.2% และ 14.62% ตามลำดับ เครื่องพิมพ์ลายผ้า เฉพาะส่วนอบแห้งสีรุ่น Model 1958 เครื่องที่ 1, 2, 3, 4 และรุ่น Model 2000 มีสมรรถนะการอบแห้ง 0.675, 0.687, 0.709, 0.703 และ 0.681 มีปริมาณพลังงานในการขจัดน้ำ 1 kg 3292, 3224, 3131, 3157 และ 3258 กิโลจูลต่อกิโลกรัม มีประสิทธิภาพ ตามกฎข้อที่ 2 58.8%, 60.2%, 61.9%, 61.4%, และ 59.5% ตาม ลำดับ เครื่องต้มล้างผ้ามีปริมาณความร้อนสูญเสียทั้งระบบรวม 1725.78 กิโลจูล/วินาที เคื่องอบแห้งผ้ามีประสิทธิภาพตามกฎ ข้อที่ 1 และประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 83.1% และ 67.8% ตาม ลำดับ สำหรับระบบการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานมีหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 kVA แต่พิกัดใช้งานประมาณ 40.8% ค่าตัวประกอบภาระ 0.67 และ power factor 0.93 ส่วนค่า Specific Energy Consumption ของระบบการผลิตแบบเดิมและระบบการผลิตในปัจจุบันมีค่า 27.00 และ 18.94 เมกกะจูล/กิโลกรัมตามลำดับ แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบผลิตไอน้ำ โดยทำการลดปริมาณ อากาศส่วนเกิดของหม้อไอน้ำ เหลือ 50% จากเดิม 104.61% ทำให้ เพิ่มประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 1 และประสิทธิภาพตามกฎข้อที่ 2 เป็น 67.5% และ 15.9% ตามลำดับ ประหยัดขี้เลื่อยได้ 0.044 กิโลกรัม/วินาที คิดเป็นเงินที่จะประหยัดได้ปีละ 468,309 บาท อุ่นน้ำป้อนเข้าหม้อไอน้ำโดยการนำคอนเดนเสทจากระบบพิมพ์ลาย และระบบอบแห้งผ้ามาผสมกับน้ำป้อนก่อนเข้าหม้อไอน้ำ จะสามารถ ประหยัดขี้เลื่อยได้ 0.047 กิโลกรัม/วินาที คิดเป็นเงินที่ ประหยัดได้ปีละ 180,283 บาท ลดเปอร์เซนต์ความชื้นในเชื้อเพลิง ลง 1% เหลือ 27.58% จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ 0.0073 กิโลกรัม/วินาที คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ปีละ 27,826 บาทหาก สามารถลดเปอร์เซนต์ความชื้นของขี้เลื่อยให้เหลือ 10% จะสามารถ ประหยัดเงินถึงปีละ 422,280 บาท แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบต้มล้างผ้า ทำการหุ้มฉนวน ผิดผนังตู้ต้มล้างผ้า เพื่อป้องกันความร้อนสูญเสียออกทางผนัง ตู้ต้มล้างผ้าทั้ง 5 ใบ จะสามารถประหยัดปริมาณไอน้ำเข้าระบบ ต้มล้างผ้าได้ 0.5042 กิโลกรัม/วินาที คิดเป็นเงินที่ประหยัด ได้ 1,581,120 บาทต่อปี โดยลงทุนหุ้มฉนวนเป็นเงิน 118,750 บาท สามารถคืนทุนในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน แนวทางการประหยัดพลังงานในระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยน หลอดฟลูออเรสเซ็นส์ที่ใช้ในปัจจุบันจำนวน 234 หลอด จากหลอด 40 วัตต์มาเป็น 36 วัตต์ซึ่งจะประหยัดพลังงานได้ 10% ทำให้ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 4,914 กิโลวัตต์/ชั่วโมง คิดเป็น เงินที่จะประหยัดได้ 6,044 บาทต่อปี โดยลงทุนเปลี่ยนหลอด ฟลูออกเรสเซ็นส์ทั้ง 234 หลอดเป็นเงิน 17,000 บาท สามารถคืน ทุนในระยะเวลา 1.93 ปี
บทคัดย่อ(English) This work reports the results of energy analysis in a Sarong printing factory. The systems covered were boiler, printing machine, washing machine, drum dryers and electrical system. The boiler was of 10 ton/hr capacity but operated only at 6.28 ton/hr. The first law and second law efficiency values were estimated at 62.02% and 14.62%, respectively. The steam economy of the printing machine dryers were 0.675, 0.687, 0.709, 0.703 and 0.681 with the heat requiring to evaporate 1 kg of water being 3292, 3224, 3131, 3157 and 3258 kg, respectively. The second law efficiencies were 58.8%, 60.2%, 61.9% 61.4% and 59.5%, respectively. In the drum dryers, the first and second law efficiencies were 83.1% and 67.8% respectively. The transformer was of 500 kVA rated capacity but operated only at 40.81% of full load. The load factor was 0.67 and the power factor was at 0.93. The specific energy consumption was 18.94 MJ/kg which was 8.06 MJ/kg reduction from the figure before changes. For energy conservation in the boiler, 50% instead of 104.61% excess air is suggested which would increase the boilers first and second law efficiency to 64.09% and 15.11% respectively. As a result the saw dust cost is expected to be redcuced by about 66,630 B/yr. The feed water should be preheated prior to entry to the boiler by using condensate from the printing and drum dryers systems, saving about 0.047 kg/s of steam or 180,283 B/yr. Similarly if the saw dust moisture is reduced by 1%, the supplied steam of 0.0073 kg/s or 27,826 B/yr will be saved. If the moisture was decreased down to 10%, 422,280 B/yr saving will be obtained. The high heat loss from the walls of the washing system should be reduced by proper insulation, which would save the supplied steam of 0.5042 kg/s or 1,581,120 B/yr and the payback period was 1 month. In the electrical system, if 36 Watt instead of 40 Watt fluorescent tubes are used lighting, 4,914 kW-h/yr or 6,044 B/yr will be saved and the payback period was just 1.93 yr.
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์
ISBN
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์
คำสำคัญ Maximum Electrical Energy Demand, 1(st) Law of Thermodynamic Efficiency, 2(nd) Law of Thermodynamic Efficiency, Energy Conservation, Printing Factory, Thermal Analysis, ความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด, ประสิทธิภาพกฎข้อที่ 1, ประสิทธิภาพกฎข้อที่ 2, การประหยัดพลังงาน, โรงงานพิมพ์ผ้า, การวิเคราะห์ความร้อน
วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง



© 2009 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ All Rights Reserved.